• ۳ ساعت قبل
  • کد خبر: 77881
  • زمان مطالعه: ۲ دقیقه
گروسی

مهندس ارشد واحد تبدیل کاتالیستی و واحد تصفیه گاز پالایشگاه تهران گفت: یک با راه‌اندازی دوباره واحد تصفیه گازهای پسماند پس از سال‌ها توقف، پالایشگاه تهران گامی بلند در مسیر حفاظت از محیط زیست برداشت. ابتکار مهندسان ایرانی در حذف کمپرسور و طراحی فرآیند نوین بازیافت گازهای گوگردی، علاوه بر کاهش بی‌سابقه انتشار SO₂ تا حدود ۷۰ پی‌پی‌ام، روزانه ۱۵ تن گوگرد مایع تولید و بیش از هزار میلیارد ریال ارزش اقتصادی سالانه ایجاد کرده است.

مهدی گروسی، مهندس ارشد واحد تبدیل کاتالیستی و تصفیه نفت‌گاز شرکت پالایش نفت تهران در گفتگو با خبرنگار ایراسین گفت: در واحدهای گوگردسازی شماره ۲ و ۳، گاز H₂S حاصل از فرآیند تصفیه آمین به گوگرد مایع تبدیل می‌شود. با این حال، بخش اندکی از ترکیبات گوگردی مانند H₂S و SO₂ از واکنش کامل بازمی‌ماند که با راه‌اندازی واحد TGT، بازدهی فرآیند تبدیل گاز H₂S به گوگرد مایع به بیش از ۹۹.۹ درصد افزایش می‌یابد.
به گفته گروسی، احداث و بهره‌برداری از واحد TGT در اوایل دهه ۹۰ شمسی با هدف کاهش انتشار گاز سمی SO₂ انجام شد.

گروسی با اشاره به طراحی روش نوآورانه و عبور از چالش‌های فنی آن اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ به دلیل بروز لرزش شدید در کمپرسور گاز گردشی (3C-902)و اشکالاتی در آنالایزرها، واحد از سرویس خارج شد. با وجود تلاش‌های گسترده، رفع مشکل کمپرسور ممکن نشد و تیم مهندسی تصمیم گرفت روش جدیدی را طراحی کند.

وی ادامه داد: پس از بررسی تجربه پالایشگاه تبریز و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، در نهایت روش راه‌اندازی واحد بدون استفاده از کمپرسور (پالایشگاه تهران) و اجکتور (پالایشگاه تبریز)، با تزریق مستقیم گاز Tail Gas به واحد تأیید و اجرا شد؛ اقدامی که نیازمند بازنگری در دستورالعمل‌های فنی و اصلاح فرآیندها بود. با تلاش شبانه‌روزی کارکنان بهره‌برداری و تعمیرات، مسیرهایی که در مدت از سرویس خارج بودن واحد دچار گرفتگی شده بودند، رفع گرفتگی شد و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ واحد TGT با موفقیت مجدداً وارد سرویس شد. با تزریق گازهای خروجی گوگردسازی شماره ۳، روزانه حدود ۹ تن گاز H₂S از Tail Gas واحد فوق بازیافت و به ابتدای فرآیند بازگردانده می‌شود که منجر به تولید حدود ۸ تن گوگرد در روز و کاهش محسوس آلاینده‌ها شده است.

مهندس ارشد واحد تبدیل کاتالیستی و تصفیه نفت‌گاز شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به فاز دوم این طرح گفت: پس از موفقیت فاز نخست و نتایج قابل قبول تغییرات و همچنین یکپارچگی و انسجام نگرش مهندسی پالایش و بهره‌برداری در راستای افزایش کارایی و بهره‌برداری وسیع‌تر از واحد TGT اقدامات و تمهیدات لازم جهت رفع موانع موجود در تزریق گاز Tail Gas واحد گوگردسازی شماره ۲ انجام گرفت؛ و تزریق گاز Tail Gas واحد گوگردسازی شماره ۲ با استفاده از مسیر کنارگذر برای کمپرسور 2C-902A/B و بدون استفاده از کمپرسور فوق نیز در ۳ تیر ۱۴۰۳ انجام شد. این اقدام پس از ۱۳ سال توقف، یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای فنی پالایشگاه تهران محسوب می‌شود.

وی افزود: در مجموع با بهره‌برداری از هر دو واحد گوگردسازی شماره ۲ و ۳، روزانه ۱۷ تن گاز H₂S بازیافت و به ۱۵ تن گوگرد مایع تبدیل می‌شود.با توجه به قیمت هر کیلوگرم گوگرد در بورس کالا (۱۸۲ هزار و ۵۰۰ ریال)، سود حاصل از در سرویس بودن واحد TGT حدود یکهزار میلیارد ریال در سال برآورد می‌شود.

گروسی افزود: پیش از بهره‌برداری مجدد، میزان SO₂ در زباله‌سوز پالایشگاه حدود ۳هزارو 800 ppm بود که پس از انجام فاز نخست به کمتر از ۱۵۰۰ ppm و در مرحله نهایی به حدود ۷۰ ppm کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر نقش مستقیمی در جلوگیری از تشکیل باران‌های اسیدی و بهبود کیفیت هوای منطقه دارد.

وی تأکید کرد: این پروژه نمونه‌ای روشن از پیوند میان مهندسی خلاق، کار گروهی و تعهد زیست‌محیطی است که پالایشگاه تهران را به الگوی موفق صنعت پالایش کشور بدل کرده است.

لازم به ذکر است احیای واحد تصفیه گازهای پسماند (TGT) در پالایشگاه تهران، نقطه عطفی در مسیر پایداری محیط زیست و نمادی از توانمندی مهندسان ایرانی است؛ اقدامی که نشان داد با نوآوری، دانش بومی و اراده جمعی می‌توان حتی پیچیده‌ترین چالش‌های فنی را پشت سر گذاشت و به سمت آینده‌ای پاک‌تر و پویاتر گام برداشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =