کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان

مدیر مهندسی تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان جزییات بازسازی و بهینه سازی دیگ بخار نیروگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان را تشریح کرد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، دیگ های بخار نیروگاه مرکزی در اوایل دهه ۵۰ با ظرفیت اسمی تولید بخار ۷۵ تن بر ساعت و با فشار ۴۰  اتمسفر و درجه حرارت ۴۳۰ درجه سانتی گراد راه اندازی شدند. بخش قدیم نیروگاه مرکزی ۴ مجموعه دیگ بخار دارد که معمولاٌ سه دیگ بخار در حال کار و یک دیگ بخار رزرو است. برنامه ریزی جهت بازسازی و افزایش ظرفیت دیگ های بخار نیروگاه مرکزی از سال ۱۳۸۰ آغاز گردید و دیگ های بخار ۱ و ۲ و ۳ در سال های گذشته بازسازی و مجدداً در فرایند بهره برداری قرار گرفتند. بر اساس رای هیات مدیره ذوب آهن اصفهان، پروژه بازسازی دیگ شماره ۴  به شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن سپرده شد و امور مهندسی و نظارت نیز توسط  مدیریت های مهندسی تولید و توزیع برق ، مهندسی اتوماسیون و ارتباطات،مدیریت نسوز و خرید های خارجی آن نیز توسط شرکت اکسیرصنعت انجام می گیرد.

مهندس محسن شیرازی هدف از بازسازی دیگ بخار شماره ۴  را چنین بیان کرد : به دلیل کارکرد زیاد ( در حدود ۳۰۰ هزارساعت ) دیگ بخار و فرسودگی شدید لوله های محدوده اطاق احتراق و ترکیدن لوله ها، دیگ  ۴ با توقفات ناگهانی روبرو می شد و چندین سال است که  امکان راه اندازی مطمئن آن وجود نداشت که این موضوع نه تنها کاهش تولید برق نیروگاه مرکزی را در پی داشت بلکه بر وضعیت کاری توربوکمپرسورها نیز تاثیرمی گذاشت و ضریب اطمینان تامین هوای دم کوره های بلند را نیز کاهش داده بود. وی در خصوص محدوده کار بازسازی دیگ بخار شماره ۴ و نتایج حاصل از آن تصریح کرد : تعویض کلیه لوله های آتش خوار، کمربندی و پائین آورنده وکلکتورها، تعویض وتغییر طرح مشعل ها به طوری که بتوان تولید ۹۰ تن در ساعت بخار خشک را به تنهایی با گاز طبیعی ویا مخلوطی از سه گاز کوره بلند ، کک و طبیعی تامین نمود، کاهش توقفات وکاهش هزینه های تعمیرات  و افزایش راندمان حرارتی دیگ با اصلاح نسوز،رفع نشتی های آب،بخار،کاهش آلاینده ها ی زیست محیطی مطابق استاندارد is0 14000 و کاهش درصد NOXدر گازهای خروجی، ارتقاء سطح اتوماسیون و کاهش فعالیت های اپراتوری و افزایش مصرف گاز کوره بلند به ازاء هرتن تولید و در نتیجه کاهش مصرف گاز طبیعی از جمله محدوده ها و نتایج این بازسازی به شمار می روند.

مدیر مهندسی تولید توزیع برق شرکت مهمترین اقداماتی که در راستای بازسازی دیگ شماره ۴ انجام خواهد شد را چنین مطرح کرد : دمونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن تقریبی۷۰  تن، ساخت ومونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن تقریبی ۷۰  تن، تخریب مواد نسوز داخل اطاق احتراق ومنطقه اکونومایزر به وزن حدود ۴۰۰ تن، نسوز کاری ونسوز چینی اطاق احتراق به وزن حدود  ۴۰۰  تن، دمونتاژ لوله های گاز طبیعی کک و کوره وکانال های هوا طبق طرح به وزن ۱۰ تن،مونتاژ لوله های گاز طبیعی ،کک و کوره وکانال های هوا وزن ۱۲ تن، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات داخل درام به وزن ۵/۸ تن،  دمونتاژومونتاژ پلیت های بدنه دیگ  به وزن  ۱۲  تن،دمونتاژ مشعل های قدیم ومونتاژ مشعل های جدید  به وزن ۷  تن،  دمونتاژ و مونتاژ اسکلت فلزی به وزن ۷  تن، طراحی و خرید خارجی تجهیزات اتوماسیون پیشرفته ونصب وراه اندازی سیستم اتوماسیون جدید، تعویض لوله هاو اتصالات مسیر آب تغذیه، دمونتاژ اکونومایزرهای۱و۲ ، ساخت و مونتاژ اکونومایزرهای جدید، دمونتاژ سوپرهیترهای۱و۲ ودی سوپرهیتر ،ساخت و مونتاژ سوپرهیترها ودی سوپرهیتر جدید، ساخت و ترمیم کلیه دریچه های مختلف، سرویس کلیه والوها و شیرفلکه ها ، سرویس اساسی مکنده ودمنده دیگ بخار،ساخت و نصب تابلوهای برق جدیدوتعویض کابل های برق واتوماسیون و دمونتاژتابلو،پانل ومیزهای فرمان وساخت و نصب تابلو و میزهای جدید

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =